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面临挑战 坚定走下去(第1页)

面临挑战:坚定走下去

根据格贝岛红土镍矿储量,张毓强要求王源他们将第一步目标确定为开采300万吨。

在格贝岛上开采红土镍矿,基本上是露天进行,开采难度并不大。王源采取承包商承包开矿方式,招收第一支队伍上岛。

2013年1月,装载着54760吨红土镍矿的“幸运”号从印尼港口开出。这是振石人一个值得铭记的日子,它是振石控股集团走向海外的一个标志点。

张毓强要求王源加快进度,从4月份开始,力争达到每月6艘以上的频次。

王源根据张毓强指令,招收第二个承包商上岛。两支队伍相互竞赛、不断超越,每月开采量、出运数节节攀升。

这大半年时间,大概是王源过得比较轻松惬意的海外生活。

不过,这样的好日子没有过上多少天,一个晴天霹雳在格贝岛上空响起:印尼政府出台新规定,从2014年1月1日起,将全面禁止红土镍矿出口。要求现有红土镍矿出口企业,必须建设镍铁冶炼厂。印尼政府将视镍铁冶炼厂规模和质量,考虑搭配部分红土镍矿出口。

犹如一记闷棍,打在正在全速奔跑的振石控股集团印尼格贝岛项目身上。

事情已明摆着,振石控股集团如不上冶炼厂,就将被从格贝岛,不,是从印尼赶走。那,前期费用和后期投入均无法收回,张毓强原先说的“前功尽弃”真的将成为现实。

王源在获悉此一消息后,赶紧向张毓强作了报告。

这是你我无法改变的事。张毓强宽慰着王源,同时也是宽慰自己。

2013年4月1日,张毓强主持召开董事会,专题研究印尼红土镍矿事宜。

王源特地从格贝岛赶回来,向董事会全面汇报红土镍矿建设开采情况,并向各位董事通报印尼政府的“新政”。

利弊摆在面前,似乎不言而喻。董事们都赞同张毓强的意见,振石控股集团应立即在格贝岛上兴建冶炼厂,以符合印尼“新政”要求。同时,利用印尼“新政”没有将冶炼镍铁数与红土镍矿出口数直接挂钩的政策空隙,继续向国内运送红土镍矿,实行“两条腿”走路方针,以期获得最大效益。

讨论到冶炼厂具体方案,众人看法似乎并不完全一致。从国内冶炼行业看,有三种镍铁冶炼方式:矿热炉、回转窑、小高炉。考虑到印尼格贝岛矿区实际情况,多数人倾向于小高炉。

笔者找到了本次董事会记录。记录文字是这么分析选择小高炉的原因的:格贝岛缺水缺电。如采用国内较流行的矿热炉方式,则需要大量的电,只有建设大型电厂才能满足其用电需求。而建设大型电厂,投资庞大,这不太符合振石控股集团目前在印尼的战略构想。市场上还有一种新出现的回转窑直接还原技术。该方案投资少,能耗及运行成本低,也更加环保。但问题是技术不成熟,经常因转窑内结圈等问题,导致停工检修。在这个没有任何工业基础和配套零部件的印尼格贝岛矿区,完全依赖中国运输,显然此方案在现阶段不好操作。而小高炉方案投资少、见效快、技术成熟、可操作性强,且以焦炭和煤为主要动力,辅以少量柴油发电即可运行。缺点是印尼没有焦炭,所需焦炭要从中国进口。4条小高炉生产线,每条生产线年产镍铁2万吨,全年总量可达8万吨。按每吨镍铁使用1。8吨、每吨焦炭包括运费1350元计算,还有较大盈利空间。

从以上文字中不难看出,彼时董事会对方案的分析论证认真而细致。货比三家,择善而从,权衡利弊,取其轻者。

但后来,张毓强曾不止在一个场合,对当年选择小高炉方案表示过悔意。假如当初选择矿热炉,振石控股集团在印尼的规模比现在不知要大多少倍。

世界上的事总是有得有失、有利有弊吧?张毓强不是神,也不是诸葛亮,哪能事事未卜先知呀!

按照董事会商定的思路和方案,王源返回格贝岛后便开始实际操作。当月完成与外企公司谈判,签署设计、制作和安装合同,5月确定全部技术路线和土建方案。

现任印尼雅石公司总经理陆海泉在视频中介绍说,当年6月,开始土建工程。王源总带着他们几个人,聘请当地建筑单位,用3个月时间平整出25万平方米土地,然后在上面盖厂房。同时,他们向连云港一家民企定购小高炉设备,一条线6000万元,先在国内分拆开,变成一节一节,然后打包海运。船到格贝岛后,岛上没有现成码头,卸货很困难。他们只好用吊机吊,用拖拉机拉。印尼海关官员验货后,认为这是二手货,得补交海关税。这明明是新设备,怎么就变成二手货了呢?陆海泉他们自然不认可。印尼海关官员指着破烂的外包装和表面生锈的设备,坚持说是二手货。陆海泉解释说,设备在海上运输时间太长,日晒雨淋,外包装破损、机器表面生点锈免不了。一件件打开设备内里,指出里面并没有生锈,也没加过油,确证是新设备。

可以说,王源他们抓得很紧,一步也没有落下,一步也没有耽搁。

2013年金秋时节,中国提出建设“一带一路”倡议,赋予古丝绸之路和海上丝绸之路新的时代内涵,印尼地位更加彰显,振石控股集团印尼工程建设的步伐骤然加快。

2015年9月7日上午,印尼FBLN公司一号炉成功点火。

振石控股集团由此成为印尼政府禁运后,首个既有镍矿冶炼厂、又可出口红土镍矿的中国企业。

这等于说,振石控股集团再次拿到了印尼镍铁产业的许可证。

开始时,生产异常不顺利。

小高炉工艺比较落后,公司聘请了一批有操作经验的山西员工做炉长、工长。这些人吃苦耐劳,但总体文化素质不高,与振石控股集团管理水平差距较大,让王源等人干着急。

投产后,碰到了国内小高炉生产中没有遇到过的技术难题:小高炉产生的煤气原本供电厂和热烘炉使用,但煤气中间含有粉尘。按照印尼环保标准,必须要净化处理后才可使用。技术人员就用布袋进行过滤。但这种布袋很容易破损,一个月光买布袋就得花上几十万元。有一次更换布袋中还发生了事故,影响了电厂发电。长此以往,显然不行呀!王源就让他们找原因。工人们以为是布袋质量有问题,就改用高质量布袋,一试还是不行。后来,技术人员才找到原因,竟是原料中掺杂的一种萤石比例过高,导致过滤布袋快速破损。于是,调整矿石比例,减少萤石,布袋问题得以解决。

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